圆锥破碎机漏斗衬板的使用寿命关乎生产的效率。圆锥破碎机矿仓漏斗衬板磨损过快,漏斗衬板更换频繁,严重制约了生产。为解决衬板磨损过快问题,对衬板使用要求、工况及耐磨特点进行了详细分析。
在生产及检修过程中,我们发现漏斗衬板存在以下问题:
(1)衬板更换频繁,制约连续生产。
矿仓漏斗衬板采用50mm厚的16Mn钢板,磨损较快,平均更换周期不足3个月。衬板更换前需将矿仓清空,因此频繁地更换衬板不仅增加了检修劳动强度,还无法保证圆锥的可开动率。
(2)检修效率低,存在安全隐患。
漏斗衬板用沉头螺栓逐块安装于漏斗四周的墙壁上。漏斗长宽高为1420mm×870mm×1350mm,作业空间较小,员工检修不方便,影响检修效率,且存在一定的安全隐患。
(3)磨损后的衬板极易掉落随矿石进入圆锥破碎机内,若点检不及时,则会导致圆锥过铁,易造成圆锥衬板破损,影响圆锥生产。
那么解决方案是什么呢?
1:改善衬板材质
针对漏斗衬板材料不耐磨的问题,选用高铬铸钢作为衬板材料。高铬铸钢中具有高硬度的马氏体机体,强有力地支承碳化物颗粒,避免了工作过程中碳化物从磨损表面脱落,从而保证了材料的高抗磨性,对比原衬板的16Mn钢板,衬板的耐磨性有了巨大的提高。
2:改善衬板结构
为解决衬板结构设计不合理的问题,根据矿仓内部构造,对衬板结构进行以下改进:
(1)将漏斗衬板改进为整体式衬板,如图2所示,便于一次性安装在漏斗内。
整个衬板尺寸:长为1390mm,宽为840mm,高为1570mm,厚度为60mm。衬板四周与漏斗四周留有15mm间隙,便于以后的拆装
(2)在漏斗顶端增加一圈法兰边。有了一圈法兰后,整个衬板可直接吊装安置于矿仓漏斗上,无需再用螺栓固定,也可防止衬板掉落。
(3)漏斗衬板高出法兰边150mm,并在法兰边上下加上加强筋。改进后,漏斗衬板强度得到加强,并且在生产过程中,高出法兰边的那一段衬板容易形成死角,缓冲矿石对衬板的冲击,减少衬板的磨损。
结果反馈:
使用寿命大大增加,由原来的2~3月延长到3~4年,节约了清挖矿仓、切割和焊接的人工成本。
圆锥破碎机可开动率由原来的98.49%提高至99.5%以上,保障了圆锥破碎机的正常运行